电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
“从试运行期间的指标来看,赤泥钙硅比明显提高,赤泥钠硅比明显降低,吨氧化铝的碱耗降低约20%。按照目前氢氧化铝市场价格测算,每吨可降低氧化铝生产成本约60元。”近日,随着赤泥脱碱流程改造后,各项试运行指标明显优化,国电投铝遵义公司溶出沉降车间主任张小军高兴地说道。
随着国内铝土矿的贫化、劣化,铝土矿资源越来越紧张。遵义公司在行业首次采用了焙烧脱硫技术处理高硫铝土矿,该技术可以经济高效地处理高硫和高碳等劣化的铝土矿。但也随之带来了生产过程中碱耗升高的弊端,远远高于设计指标,严重制约遵义公司市场竞争力。
为降低产品碱耗,提高市场竞争力,遵义公司成立攻关组,积极组织降低碱耗攻关。通过与中南大学等科研院所合作交流、借鉴同行业关于脱碱的类似技术方法,组织开展赤泥脱碱技术的研究和攻关。依据赤泥脱碱的相关理论,攻关组经过反复的理论测算和小型试验研究,结合遵义公司生产实际,创新性地提出了利用沉降洗涤系统开展赤泥脱碱举措。通过改变石灰乳添加方式,使脱钠完全反应,从而达到降低碱耗的目的。
秉持“真信、真干、真成”的工作理念,攻关组说干就干,在赤泥脱碱理论得到论证后,立即组织多部门联合现场确定改造方案,经现场查看、讨论,最终确定改造方案,并组织实施。为更好更快地完成脱碱项目的改造,在保证安全的前提下,车间技术人员与检修人员轮番上阵,经过两天两夜的不眠不休,赤泥脱碱改造项目顺利完成。
5月初,完成脱碱流程改造后,遵义公司立即组织开展脱碱工艺试运行,试运行期间公司技术人员紧盯生产现场,时刻观察运行情况及指标变化,不断地总结和提炼,调整絮凝剂、石灰乳的添加量。
看着新改造的流程调试,遵义公司溶出沉降车间主任张小军欣慰地说:“碱耗高,一直是制约遵义公司氧化铝生产成本的一个痛点,早完成一天,我们就能早一天为公司降低碱耗、节约生产成本做出贡献”。
据介绍,下一步,遵义公司将继续摸索添加石灰乳对沉降系统的影响因素,找出石灰乳和絮凝剂最佳添加量,稳定沉降槽操作,为赤泥脱碱创造最佳条件。同时,邀请絮凝剂厂家,到公司开展沉速实验,找出在赤泥脱碱期间絮凝剂最佳配比。
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |